捷杰传感助力化工厂设备智能运维实施案例


捷杰传感助力化工厂设备智能运维实施案例

时间:2025-03-12  作者:Diven  阅读:0

01 平台报警自诊断

2024年9月12日某化工厂的智能运维平台提示一台循环水泵发出超阀值报警信息,经平台自诊断算法提示设备存在对中异常,相关报警通知第一时间通过微信推送给了工厂的运维人员。

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微信报警通知

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传感器安装示意图

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平台自诊断结果

02 设备故障复核

收到报警后,运维人员立即通过在线监测系统对设备状态进行了远程查看,经查看设备在线数据,速度有效值达到8mm/s左右,频谱图主导频率为1-2倍频率,且2倍频率幅值超1倍频率幅值近1倍。故判断振动过大原因为联轴器对中不良造成,与平台自诊断结论一致,并及时通知现场复核结果。

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频谱图

03 检修情况

运维团队随即安排了现场技术人员进行设备检修,至2024年9月15日现场反馈已停机检查和维修,技术人员确认了该设备为对中不良故障,并重新打表对中,调整完成后,再次测量发现振动幅值从8mm/s下降至3mm/s左右。

04 设备智能运维的意义

通过对设备健康状况的实时监控以及快速响应机制,化工厂有效减少了因设备故障带来的非计划停机时间,从而保障生产的稳定性和效率,优化维护成本和资源分配,最终增强企业的运营效率和市场竞争力。